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安全工程:输煤系统煤粉尘的危害与治理(2)

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  1、渭河煤化工集团有限责任公司输煤系统转运过多,转运点落差过大是造成粉尘浓度大的主要原因,如遇天旱煤干,作业过程中粉尘量会大增。

  2、皮带机导料槽处密封不严,向外逸散煤尘。

  3、除尘器吸尘点不合理,除尘效果不佳。

  4、皮带走廊地面积较多,处理起来极不方便,而且在清扫时造成二次扬尘。

  5、回程皮带粘煤严重,造成抛洒、扬尘。

  6、输煤系统共有大小扬尘点20余处,尤其以原煤、燃料煤卸车、职煤口、皮带输送机之间的转运及进仓落料口等处煤尘最为密集,污染较重,浓度最高时达1000mg/m3,远远超出工作场所最高容许浓度200mg/m3的标准。原设计并安装有14台布袋除尘器,煤底槽每侧各设计有2个引风口并装有4台机械排风机。渭河煤化工集团有限责任公司输煤系统1995年开始运行,随着时间的推移,暴露出许多原设计、安装的不合理之处。特别是除尘设备,经过几年的实践验证,多处存在问题,如:安装位置不合理,造成吸风管及排灰管弯角太多,且多为90°直角,造成落灰不畅,容易积灰。粉尘积聚过多就会因高温而自燃。1996年4#皮带头部除尘器就发生过自燃,由于发现及扑救及时,才未造成大的损失。

  7、由于除尘器的吸、排灰管材质缺陷,1999年开始已有多处风化锈蚀,使除尘效果大大降低,个别除尘器实际上已丧失了除尘作用。

  8、由于除尘安装的门式注水机,不合实际,已闲置。

  9、设计安装的仓顶输送带。是将物料以倾角90°提升4.69m后,分别落料至各备煤筒仓。这样的设计,总体上比较美观,但由于输送带负载上下颠簸,不仅增加能耗,加大了工艺人员的巡检难度,而且造成多次扬尘,成为粉尘扩散较严重的区域。

  由于以上问题的存在,煤尘污染已严重地威胁到员工和生产设备的安全,煤尘治理已是刻不容缓。

  1、 工艺改造措施

  (1) 输煤系统共有17条输送带,对所有输送带导料槽、落煤斗进行了改造,增大了

  头部的包容范围,有效控制了堵煤和漏煤。

  (2)对所有输送带清扫器进行改造,由一级清扫改为二级清扫,采用新型合金清扫器,并给所有皮带的转向滚筒加装了自制的清扫刮板,有效地防止了皮带粘煤,减少了粉尘二次飞扬。

  (3)在扬尘点增设了水雾喷淋装置。

  (4)封闭了暴露在外面的仓顶皮带拉紧器和3#皮带拉紧器,避免了煤尘飞扬。

  2、 土建措施

  (1)给通风不畅、煤尘较为密集的1#皮带岗位和仓顶皮带岗位做了防水地面,并增加了冲洗水。将水平地面做成有坡度的地面,有利于用水冲洗,防止粉尘沉积。

  (2)将原有的仓顶皮带改造为平皮带,减少了粉尘飞扬。

  3、 除尘措施

  (1) 对导料槽进行密封改造,并增设多级防尘帘,防止落料时,粉尘逸散。

  (2) 对破碎楼的2台除尘器进行了重点改造,重新调整吸尘点,使其更为合理。

  (3) 经实践验证,除尘器原有排灰机械不合理,运转不正常,落灰不畅,易造成灰尘沉积,在原基础上进行了改造,效果良好。

  (4) 在充分调研的基础上,在仓顶皮带导料槽处安装了1台湿法除尘器,费用低且效果好。

  (5) 对所有的除尘器吸、排灰管进行了更新。

  4、 管理措施

  加强输煤除尘设备的运行、维护管理,认真做好防尘除尘设备、设施的维护和保养,及时解决除尘系统存在的缺陷,做到设备配套、系统健全,使险尘设备都能稳定运行。集团公司曾就输煤系统煤尘含量过高这一隐患,于2001年6月由1名副总牵头,组织了跨职能、跨部门的粉尘治理防范小组,通过技术人员的群策群力,用时半年,在粉尘的治理与防范方面取得了一定的成效。

责任编辑:波波

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发布:2007-07-31 11:12    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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