浅谈龙滩水电站麻村砂石加工系统技改措施
三、存在的问题与改进措施 麻村砂石加工系统经过几个月的生产运行,证明设备运行可靠。5mm以上骨料质量很好,唯有人工制砂细度模数偏大。因系统在加工工艺方面采用粗碎开路,中细碎与预筛分构成闭路,超细碎与筛分构成闭路特点,骨料生产级配可随意调整:可根据各级骨料需用量的多少进行生产,亦可根据各级成品料堆满情况安排生产,如各级骨料均已满仓时,可将40mm以下骨料安排生产人工砂,以满足骨料用户需要和堆场储备需要。也由于因中细碎与预筛分构成闭路,使预筛分4#振动筛(筛分机)下层筛网过负荷(重载)运行, 经常出现下层筛横梁、纵梁断裂和筛网破损等故障而停机,并限制了半成品给料机的给料量(最多只能开2台给料机给料),制约了系统的生产能力。 为满足砂石料用料需求,提高系统生产能力。经业主同意,在监理帮助下对砂石加工系统进行技术整改。改造情况及增加设备如下: 系统改造增加设备表 序号 设备名称 规 格 型 号 数量 t/h 生 产 厂 家 1 棒磨机 MBZ2100*3600 1 40 昆明重型机械设备厂 2 洗砂机 FC1200 1 南昌矿山机械厂 3 脱水筛 ZKR 1237 1 南宁重型机械设备厂 4 胶带机 B=600 1 衡阳输送机总厂 5 胶带机 B=800 3 衡阳输送机总厂
(1) 粗碎车间棒条式给料机将小于30mm的碎石都弃掉,十分可惜,特别是经过鄂式破碎机破碎后的来料,弃之更不合理。取消了粗碎车间棒条式给料机给料并将2#胶带机拆除,改用溜槽直接进入反击式破碎机,提高系统生产能力和小石及砂的含量。 (2) 采用破碎制砂,细度模数偏大,最低为2.83(比设计要求的2.6~2.8偏大)。在反复调试无效果情况下。增加1台棒磨机及1台洗砂机配合制砂调节细度模数,将筛分系统1~3#振动筛底层筛网上面2.5~5mm细骨料送入棒磨机进行制砂。既提高了人工砂的产量,又使细度模数符合设计要求。 (3) 根据混凝土使用级配要求,系统增加生产5~10mm骨料,用于喷锚支护。对筛分车间了进行改造,将16#胶带机抬高并延长。原胶带机倾角为8o,胶带长23.03m,现胶带机倾角为13o,胶带长为26.31m。并在机头处增设2YA1524筛分机动1台,增加胶带机3台(技改1~3#)。 (4) 粗碎车间皮带运输洞洞口地处山凹冲沟段,洞口两侧山坡为较厚的风化地表腐植土,经雨水冲刷后极易形成泥石流将溜2#胶带机填埋,每年雨季均受到山凹冲沟内泥石流的填埋。洞口上侧为悬崖峭壁,山顶采石场的爆破(滚石或飞石)严重威胁皮带运输洞口段的溜2#胶带机的安全运行,曾遭到两次砸坏胶带机支加的严重事故。建议将皮带运输洞延长40m左右,避开山凹冲沟及山体滚石、飞石的危险区域,确保溜2# 胶带机的正常运行。 (5) 为满足环境保护、回收利用废水及细砂回收要求,增设预筛分4# 振动筛水冲洗工序和废水排放管道及细砂回收设备(螺旋洗砂机、直线振动脱水筛)。将小于3.5mm的细骨料和废水经排水管道输入3#螺旋式洗砂机进行洗砂,将颗粒度大于0.15mm砂粒沉入槽底由螺旋输送到槽的上端溢流口排出,经ZKR1237型直线振动筛冲洗脱水后送入22# →23# →24#胶带机(卸料小车)至成品砂堆场。颗料度小于0.15mm的砂粒,。随泥砂浆槽的下端溢流堰排出,经细砂(石粉)回收装置衬胶旋流器回收,再将废水排放至污水处理系统。 (6) 筛分系统1~3# 振动筛(筛分机)中层筛网5×5mm孔径过小,致使小石(5~20mm)逊径含量偏高。更换6×6mm孔径筛网,增加小石过筛率,减少逊径含量。筛分下的2.5~5mm细骨料一部分可送入棒磨机制砂,一部分送入超细碎车间调节料仓用于立轴式破碎机制砂。 (7) 受中细碎与预筛分形成闭路生产影响,系统生产能力受预筛分4# 振动筛制约,并由闭路生产影响增加了该筛分机的负荷。导致下层筛横梁、纵梁及筛网频繁出现断裂和破损现象。虽对该振动筛进行几次改造(原横梁为方型钢结构,已全部断裂,改用无缝钢管Ф95*10制作更换。更换后继续出现断裂现象),仍难从根本上解决此问题且制约系统的生产能力。拟在5#胶带机机头部增设一台小型振动筛或一台中型反击式破碎机(将经过GP200SES液压旋回(圆锥)破碎机破碎后的骨料进行筛分处理,大于40mm以上骨料返回预筛分系统,小于40mm以下骨料经新增30#胶带输送机→20# 、21# 胶带机→8# 、9# 胶带输送机输送至筛分调节料仓。或将液压旋回(圆锥)破碎机破碎后的骨料再次经5# 胶带机送至中型反击式破碎机破碎经新增30#胶带机→20# 、21# 胶带机→8# 、9# 胶带机送至筛系统调节料仓),使中细碎与预筛分系统形成半开路或开路生产。可减少预筛分4# 振动筛的过负荷量,提高系统生产能力。 (8) 细砂(石粉)回收链板式刮砂机沉砂池设计不合理,沉砂池设计太深且坡度太陡。系统停机时刮砂机还需延长近两个小时的运行时间(因沉砂和泥浆经沉淀后易板结,使刮砂机的刮板埋没),否则再次起动时刮砂机无法起动。因刮砂机脱水坡度太陡,使刮起的细砂(石粉)流失,不利于细砂(石粉)回收,且回收的细砂因制砂设备停止生产而无法掺匀,故停止运行。仅用衬胶水力旋流器进行细砂回收。由于大坝混凝土需要,常态砂石粉含量须达到12以上。建议恢复细砂(石粉)回收装置链板式刮砂机运行并加以改造,以增加人工砂的石粉含量(设计要求为6~12)。改造方法如下:1)将预筛分4#筛分机废水(砂浆)排放管道与棒磨机及筛分系统废水回收排放分开。4# 筛分机废水(砂浆)经衬胶水力旋流器回收装置回收后排放(因废水含泥量偏高),棒磨机及筛分系统废水(石粉含量较高)经链板式刮砂机沉砂池回收后排放。2)将链板式刮砂机沉砂池抬高并将脱水坡度进行改造。以有利于脱水而不致于细砂(石粉)流失为最佳并增加链板,坡度延长至23# 胶带机机尾处上方(去掉原有的直线振动脱水筛)。并将链板式刮砂机沉砂池底部打一排水孔,用管道引至废水处理系统排放。系统开机前将管道闸死,待沉砂池水位到一定位置后,启动刮砂机运行,进行细砂(石粉)回收。系统停机时,将闸门打开,把池子内废水排空,有利于刮砂机运行。回收的细砂直接进入23# 胶带机→24#胶带机送至成品砂堆场。 四、结束语 砂石系统经多项改造后,系统生产能力有较大提高,且环境污染也得到较大改善。原系统按混凝土浇筑强度3万m3/月设计,改造后最高月产量达146813吨,约7万m3/月。砂石料供应在满足龙滩电站Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ标及临建工程所需混凝土骨料的生产任务外,同时还可对 Ⅲ 标大坝混凝土浇筑所需骨料进行生产补充。因砂石加工系统结合了现场施工经验对系统进行了持续的改进,且在边生产运行边改进情况下逐步完善的。该实践探索可为其它砂石系统的改进提供借鉴,供砂石料生产系统同行进行参考。
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