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BOT方式建设成都市水六厂B厂的介绍和启迪
简介: 本文介绍了成都市水六厂B厂BOT项目净水厂、输水管道建设的概况,笔者参与该工程过程中的一些体会,为其它类同项目的策划,提出了一些建议。
关键字:BOT 供水工程 净水厂 输水管道
1.概述
成都市自来水六厂是目前国内最大的重力流供水厂,利用成都平原的自然坡降及都江堰水系的特征,从上游不到2km的徐堰河、柏条河重力引水至水厂,常年引用徐堰河水,徐堰河岁修期间转用柏条河水,河水经水厂净化处理后,利用自然高差,向城市管网重力输水。
水六厂取水设施分佈图,如图1。
它近期规划为A、B、C三个水厂,A厂是老厂,于1990~1996年分三期建成,均匀供水达60万m3/d;B厂是按BOT方式新建的均匀供水40万m3/d的新厂;C厂系规划建设中的另一新厂,规模类同B厂;三个厂既独立运营、又相互毗邻,将形成一个达140万m3/d的重力流均匀供水基地。
水六厂输水管道分佈图,如图2。
B厂于1997年1月经国家计委批准立项的全国第一个城市供水设施BOT试点项目,经一年多的国际公开招标,中标方是法国通用水务集团-日本丸红株式会社的投标联合体。并于1999年8月11日由成都市政府与成都通用水务-丸红供水有限公司(项目公司)正式签署了《特许权协议》,经两年半的紧张施工,于2002年2月11日按期完工,投入商业运营,一年多来运营的总体效果是好的,为我国今后按BOT方式建设供水设施积累了可贵的经验。
B厂BOT项目包括4个子项目:
80万m3/d的取水工程(两座取水口、连通渠、引水暗渠);
40万m3/d的净水厂;
140万m3/d净水厂的排水总渠;
DN2400mm27km的输水管道。
其中引水暗渠的一半、排水总渠、输水管道为BT(建设、移交)项目,于2003年5月26日正式移交给了成都市政府,由成都市自来水总公司接管;其余部分为BOT项目,项目公司将运营管理十五年半后移交给成都市政府。
工程总投资1.065亿美元,项目公司在B厂运营管理期间,每天向城市管网输送40万m3的自来水,成都市自来水总公司按月供水量向项目公司以人民币支付运营水费,并向都江堰管理部门缴纳水资源费。运营水价包括固定价格和浮动价格两部分组成,浮动价格按汇率系数变化而调整。在《购水协议》上,对每个运营年的运营水价作了明确描述,第一年为0.96元/m3,最后一年为1.56元/m3,在十五年半的运营期间将向项目公司累计支付的水费约达31.27亿人民币。
2. 净水厂
取水及净水厂的工艺设计及设备安装工程由法国OTV公司分包的,考虑到原水水质的特征:枯水期低温、低浊;洪水期高浊、泥砂含量高、瞬时变化大;原水易受突发性污染。故净水工艺是按二次沉淀、过滤的常规流程构思的,其工艺流程方块图,如图3。
2.1取水部分
取水部分由取水口、连通渠、连接井及引水暗渠组成。
2.1.1取水口
取水口由拦河闸、进水格栅、冲砂设施及进水控制闸组成。
徐堰河取水口利用了A厂的相关设施,仅新建进水控制闸;柏条河取水口亦利用了A厂的相关设施,新建10m长进水格栅及进水控制闸。
2.1.2连通渠、连接井
连通渠、连接井的功能是为了连接两个取水口,将原水转输入引水暗渠。在每条连通渠出口处设有叠梁闸,在连接井下游方向的格栅室内装有四台自动除渣机,并设有人工、电动控制闸板。
为了防范原水突发性污染问题,在连接井内设置了酚、氨氮、锰及水位、pH、浊度、电导率等在线测定仪表,以上测定数据同时传递到水六厂B厂、A厂中控室。
2.1.3引水暗渠
引水暗渠为现浇钢筋砼结构,双孔方涵,每孔尺寸为长1830.0m、宽3.0m、高2.0m,B、C两厂各用一孔,出口处设有叠梁闸,将原水输入B厂厂区内的分配井。
2.2厂区部分
2.2.1分配井
在分配井内设置了电动、手动调节闸板,将原水分配至B、C两厂。由于分配井没有溢流设施,在试运行中,调控DN1800mm气动控流阀时产生水锤,分配井出现顶部溢流故障。为此,分配井是修改得较多的构筑物之一,调节闸板改电动、抬高井壁高度、增设旋转爬梯等。
2.2.2配水井
配水井的功能是将原水经溢流堰及闸板切换,均匀分配至两座预沉池或通过超越管至两座混合井。井内水停留时间为3.0min,井内设六条溢流堰,堰总长达60m,从而减少水头损失。按原水水质需要,可在井内投加PAM、粉末活性炭及前加氯。
在分配井与配水井间设有DN2400mm超声波流量计及DN1800mm气动控制阀,通过流量信号对阀门自控或远控,调节进水量。
2.2.3预沉池
当原水浊度大于1000NTU时,原水流入两座幅流式预沉池,其内径为36m,周边水深为2.96m,池中水深为4.19m,池底中心设内径5.0m、深1.2m的集泥斗,通过中心传动桁架式刮泥机,将泥刮至斗内,由排泥管、排砂泵送至排水渠道。设计排泥浓度为5%,预沉池设计最大负荷为10m3/m2.h。利用投加PAM去除高浊,停留时间为20min,但近些年原水高浊情况不多,预沉池基本没有使用。
2.2.4混合池
当原水浊度小于1000NTU时,通过超越管直接进入混凝沉淀系统,首先在两座机械混合池停留1.24min,混合池有效容积180m3,安设一台变频悬臂式混合搅拌机,混合搅拌流量为设计流量的3倍。
PAC、PAM及滤池反冲洗回用水均投入该池内。
2.2.5絮凝池
两座混合池分别连通5格机械絮疑池,共10格,水经混合池后,均匀分配到每一格絮凝池的进水渠道,水从进水渠底部长条形孔进入絮凝池,经搅拌后,水从絮凝池上部进入沉淀池底部。絮凝池(图4)每格处理水量在1740~1980m3/h间,一格池的平面尺寸为8.74×8.70m,有效水深为7.63m,有效容积为580m3,一格池内只设立了一挡变频慢速搅拌机,搅拌叶轮直径为3.8m,转速为1.3~6.5转/min,叶轮外缘线速度为1.27m/s,配套电机功率为1.10kw,搅拌机具有回流十余倍设计流量的性能,水在池内达到三维旋转翻滚流动,GT值控制在104~105之间,絮凝时间达20min,此机械絮凝池的设计与国内流行的设计不一样,它结构简单、池内基本上不积泥、形成的絮花好。但需要说明的是混合池中除投加PAC外,还需同时投加PAM,否则影响絮凝效果。
2.2.6斜管沉淀池
OTV设计的(MULTIFLO)斜管沉淀池,亦分10个格,每格池沉淀区面积为108.66m2,液面负荷在16~18.2m3/m2.h之间,斜管高1.21m(斜长1.4m、倾角60°),棱形(39.5×35.5mm)斜管采用乙丙共聚板材模压、热焊组合成型,清水区保护高0.686m,底部配水区高2.1m,采用小漏斗、静压差排泥,小漏斗高3.57m。
每格沉淀区有9个排泥斗,10格共90个斗。每个斗设一根排泥管至排水管廊,9根管为一组,每组设排泥总管,排泥总管上设有移动式泵抽放空措施。为了减少排泥管埋深,采用4.18m静压差排泥,每根排泥管上安了一个气动橡胶快速排泥阀,定时启动排泥,小斗增加浓缩时间、减少排泥水量,效果是满意的(图5)。排水管廊布置在沉淀池出水渠的下方,总长约93m,在管廊里排列90个气动橡胶快速排泥阀,有利于集中管理。
当水中溶解氧较多时,池内会出现气浮效应,部分浮渣上浮,故在进水侧设置横向排渣槽,用阀门控制排渣。
尽管沉淀池液面负荷比国内设计大了1.7倍,一年运营效果而言,PAC原液投加量为10~25mg/l、PAM投加量为0.05~0.15mg/l时,沉淀池出水浊度在2~3NTU之间,滤后水浊度在0.05~0.2NTU之间。
沉淀池采用的玻璃钢集水槽存在静电吸附絮花的问题,斜管上端面,积絮花的现象较明显,经常需专人用高压水冲洗。
2.2.7快速F型滤池
快速F型滤池系OTV专利,滤池共8格,每格面积为122m2,池深4.86m,原设计滤层厚度为2m,过滤周期20~24h,滤速达17.3~19.8m/h,采用长柄滤头,滤帽缝隙总面积占滤池过滤面积的1.36%,气水反冲洗过程由冲洗周期及滤层水头损失自动控制,气冲强度50m3/m2/h,气水同时反冲时水冲洗强度12m3/m2/h,水清洗阶段时反冲洗强度为30m3/m2/h,滤料膨胀度为10%。滤池反冲洗的前期高浓度浑浊水直接排入排水渠道,反冲洗后期水回收后泵至混合井,回用水量的比例由化验室试验确定,以反冲洗的时间进行控制。
在初设、施工图中滤料粒径未定,但在安装期间确定滤料粒径d10为1.35mm,K60<1.5。由于冲洗强度为de1.31成正比,粒径加大了,反冲强度需提高,为此增加了一台鼓风机,同时滤层厚度减为1.5m,冲洗水泵未变,水冲强度未变,只是在滤池反冲洗过程中补充了一次水反冲。并且滤池单侧进水孔处,为了避免冲刷滤层表面,增设了穿孔消能板。尽管滤池运行尚可,但滤池优化运行的研究、技改仍在探讨,也就是说,在水厂试运行过程中修改原设计较多的净化工艺是滤池。
2.2.8清水池
水六厂为均匀供水水厂,清水池有效容积为5.2%,分由4组,每组可独立清洗,每组池进、出口设有叠梁闸及手动闸板闸,清水池出口有细格栅装置,溢流堰出口有水封设施。
遗憾的是整个清水池没设爬梯;清水池出水管利用90°弯管虹吸出水,为了减少流量计管顶的积气,用水射器人工抽排弯管顶部的空气。
2.2.9药剂楼
药剂楼内设有PAC、PAM、粉末活性炭、液氯的贮存及投加系统。
(1)碱式氯化铝(PAC)原液投加系统
PAC原液贮存在四个直径为2.9m、高为7.6m、容积为50m3的聚乙烯罐内,用六台隔膜式计量泵Q=350L/h、P=0.525Mpa(四用二备),将原液投入混合池中,并在投加点增加了稀释原液的供水装置。
(2)聚丙烯酰胺(PAM)投加系统
固体PAM配制设有进料斗、PAM的贮罐(45m3×2)、45m3配液池(两座)及搅拌机组成。投加采用偏心螺杆泵,原水高浊度时采用三台Q=5~15m3/h、H=50m(二用一备)投加至配水井;作为助凝剂使用时采用六台Q=0.195~2.1 m3/h、H=50m(四用二备),投加至混合井。PAM稀释的水由滤池管廊专用泵供给的不含氯的滤后水。
根据高效絮凝沉淀的设计构思,需要长期投加助凝剂,而国产PAM的单体含量不稳定,故指定用法国进口的PAM,且需我国卫生部签发的许可证。
(3)粉末活性炭投加系统
设置了粉末活性炭投加系统,解决突发性酚的污染问题。投加粉末活性炭有V=1000L进料斗、贮罐(45m3×2)、50m3配液池(两座)及搅拌机组成。用偏心螺杆泵泵入配水井中,为了消除进料点的粉尘,增设一套粉尘吸收装置,由水吸收后排出。
(4)液氯投加系统
液氯投加系统分前加氯、后加氯两部分。加氯间设有200kg/h蒸发器二台,前加氯机V030 60kg/h一台,后加氯机V2100 200kg/h二台。
水射器设在药剂楼内,压力水由厂自用水系统供给,设有三探头漏氯报警系统及漏氯回收中和系统。
前加氯按流量采取比例投加,投加点设在配水井及斜管沉淀池出口,用折点加氯法,解决氨氮、BOD等超标带来的有机污染问题;后加氯采取复合环自动投加,投加点设在滤池出水管上。
氯库净空高仅4.2m,氯瓶起吊不便。
2.2.10出水流量及水质检测
B厂出水流量及出水水质的检测,对BOT项目而言是极为重要的。在清水池出水管上装有两套DN2400mm超声波流量计,在该两套流量计之间留有3.2m宽在线比对检定的位置,以便安装比对检定的流量计,流量计使用前经有资格的检验机构检验合格,流量计井室设有两把锁,实行共管。
在清水池出口装有两套浊度、余氯、pH在线监测仪和记录仪。上述水质参数及流量、清水池水位信息,以专线传至A厂中控室。
由于水厂进水、出水均装设了流量计,自用水率的核算比较方便,由于在沉淀池排泥及滤池反冲洗的以上措施,目前水厂厂区自用水率<3.5%,这表明B厂是一座节水型的净水厂。
2.2.11控制系统
B厂的运行控制由SCADA系统、仪器仪表系统、工业监视系统组成。运行控制的设计原则是分散控制与中控室管理、控制相结合。整个水厂在取水口、预沉池、沉淀池、滤池、药剂楼、清水池等处总设有15套控制系统,可以在调试、保养及检修时就地进行参数修改与控制,絮凝剂、助凝剂、剂等均按设定值自动投加;中控室设有两套SCADA工作站,实施对水厂工艺监视、数据采集、参数修改及远控或自控。
3.输水管道
根据《特许权协议》的承诺,项目公司在B厂投产前应敷设完DN2400mm27km输水管道,与三环路城市管网连通,承包商为法国SADE公司,管道设计由成都市供水工程设计院分包,管道施工由武汉市供水工程公司分包。城市管网的配套建设由成都市政府同期进行,确保B厂投产后,每天40万m3自来水能均匀输入管网。
3.1管道走向
原考虑的输水管道的走向是由水六厂B厂~磨盘山高位水库~三环路;但因当时许多问题尚未确定,故将输水管道走向改为由水六厂B厂~三环路~沿三环路向磨盘山方向伸延敷设,其中水六厂B厂至三环路为20km,三环路外侧绿化带沿三环路敷设7km(图6)。
A段平、纵断面图,如图7。
B段平、纵断面图,如图8。
3.2管道口径
输水管道口径的确定,不完全是为了B厂40万m3/d的输水需要,综合考虑到原A厂三条预应力输水管道存在的隐患,以及城市供水范围扩大的需要。
3.3管道材质
输水管道原考虑采用钢筒预应力砼管,但管厂建设迟迟未能上马,而B厂建设对工期控制很严,故在标书上定为钢管。
3.4钢管壁厚
钢管壁厚在草拟标书时明确了要求,在审定标书时提出由中标方计算确定。在初设审查过程中,钢管壁厚难以统一看法,为此我们曾向我国工程建设标准化协会管道结构委员会咨询核算,该会于1998年6月17日复函同意我方认定的在管顶覆土4m之内,壁厚18mm的意见。数日后,管道承包商--法国SADE公司找到该会解释,该会又于1998年6月26日来函称在管顶覆土4m之内,壁厚16mm是可靠的。由于输水管道工程是BT项目,钢管最小壁厚薄2mm对工程成败不可能形成否定因素,但对工程造价影响较大,对管道寿命也是有极大关系,我们与承包商观点的分歧,主要是站在不同的角度考虑同一个问题,至今笔者仍认为这是一个遗憾,理应在标书中明确。
3.5钢管制作
钢管制作SADE公司提出用自动螺旋缝埋弧焊卷焊钢管,是不错的方案。钢材是用武汉钢铁集团公司供应的Q235-B厚16mm,宽1500mm的钢卷板。螺旋焊管机是英国WILSONBYARO公司BYARD2000型的产品,焊机是美国LICOLNNAS-1500型自动焊机,按石油天燃气行业标准‘SY/T5037-92普通液体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管’制作,焊接速度快、焊缝成型稳定、质量可靠、外观漂亮、比直缝卷管刚度好、可自动连续生产,管外径2438mm,定尺每节9m长,经超声波探伤抽查焊缝的5%、X射线探伤复查前者的20%,并经1.25倍管道试验压力作水压检验后进入下一工序。
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